有效处理高浓度有机废水的水处理工艺

(高浓度有机废水处理案例)

某制药厂制药废水处理工程设计案例

我国是一个严重缺水的国家,水污染使水资源短缺雪上加霜,仅化工行业每年产生的废水就达上百亿吨,其中制药、染料及中间体等生产废水,因其浓度高、毒性大、难以降解而成为世界公认的难题。如何提高处理效率、降低投资对于高浓度、难降解有机工业废水处理项目来说十分关键。本案例介绍的物化+好氧处理工艺,能对制药等产生的高浓度有机废水进行有效的处理,具有较高的市场推广价值。

项目概况

某制药厂的废水主要是生产青霉素所产生的高浓度有机废水。该类废水的主要特点是有机物浓度高,成分复杂,含有石油类、胺类、酸类、破乳剂等污染物。除此之外,水中还含有难以降解的大分子苯环物质和浓度很高的SO42-及其盐类,这些物质将严重抑制微生物对水中有机物的生物降解。因此,正确选用适合该类废水的处理工艺是废水处理成功与否的关键。
  

工程实施

一、设计水量和水质
1
.设计处理水量
  
设计处理水量为6000m3/d(一期工程)
2
.设计水质

1)原水水质

CODcr

5000mg/L

SS

2400mg/L

BOD5

2750mg/L

PH

8-10

 

2)处理后要求达到的水质标准

CODcr

≤300 mg/L

石油类

≤10mg/L

BOD5

≤60 mg/L

PH

6-9

SS

≤150 mg/L

 

 

 

二、设计处理工艺流程

处理工艺流程如下图所示。

三、工艺流程简述与主要设计参数

1、调节池  主要用于调节来水的水量和水质的不均匀性。调节时间按8h设计。
    2
、反应池  采用6格穿孔旋流反应形式,孔口流速由1.0m/s逐格递减至0.15m/s

反应时间20min左右。
    3
、沉淀池  采用斜板沉淀池。斜板间距80mm,表面水力负荷2.1m3/m2·h)。
    4
、水解酸化池  水解酸化工艺主要用来使难以降解的苯环物质、大分子有机物开环断链,变为易于生物降解的小分子物质,对改善废水的可生化性,有利于后续好氧生物降解具有重要意义。

本工程设计水解酸化时间为15h,池内设置弹性填料和水下曝气搅拌装置。
    5
、生物选择器   SBR反应池进水端部设置生物选择器(又称预反应区),使回流的活性污泥和原水中的有机物在此处达到充分混合和吸附,使回流的大量微生物得以淘劣选优、培养和驯化,诱导出活性很强的微生物群体,并能抑制丝状菌的生长和繁殖,对后续好氧反应控制污泥膨胀具有重要作用。该反应过程一般45min~1 h即可完成。
    6
SBR反应池   SBR工艺又称序批式间歇活性污泥法,是最近几年国内兴起的集生物降解、沉淀、排水、排泥等功能于一体的污水生化处理工艺。在运行过程中,采用PLC可编程序控制器,按时间和液位实现全过程自动控制。
   
本工程设置了3SBR反应池,每池运行周期12h。其中充水期4h,反应期8h(其中包括充水期3.5h),沉淀期1.5h,排水期1.5h,闲置期0.5hMLSS3500 mg/L

7、污泥处理系统   本工程污泥分为化学污泥和剩余活性污泥两部分。前者经初沉淀池排出,直接进入污泥脱水系统;后者在每座SBR池里内置18m×5m×8m的浓缩池,浓缩后的污泥经提升泵,回流至生物选择器和水解酸化池,剩余污泥与化学污泥一起储存于污泥池内,进行脱水外运。污泥脱水设置5台带式压榨过滤机,带宽2m

 

四、主要建(构)筑物

本工程主要建(构)筑物见表1

1 主要建(构)筑物一览表

序号

名称

数量

备注

1

格栅井和集水池

1

 

2

调节池

1

 

3

絮凝反应斜板沉淀池

1

 

4

水解酸化池

1

 

5

生物选择器与SBR反应池

3

 

6

污泥浓缩池

3

内置于SBR池内

7

储泥池

1

 

8

污泥脱水机房与维修间

1

 

9

加药间

1

 

10

鼓风机房及变配电房

1

 

11

综合楼

1

包括化验室、办公室等


五、主要设备

本工程主要设备见表2

 

2 主要设备一览表

 

序号

名称

单位

数量

备注

1

机械格栅

1

 

2

一级提升泵

3

安装在集水池内

3

水下搅拌器

2

安装在调节池内

4

二级提升泵

3

安装在调节池内

5

电磁流量计

1

安装在二级揭幕升泵出口总管上

6

水下搅拌器

12

安装在水解酸化池内

7

加药装置

3

用于混凝沉淀和污泥脱水

8

悬臂式滗水器

6

安装在SBR反应池内

9

可变微孔曝气器

9552

安装在SBR反应池内

10

离心式鼓风机

4

 

11

回流泵

4

用于生物选择器

12

排污泵

4

 

13

污水提升泵

2

 

14

带式压榨过滤机

5

 

15

皮带运输机

1

 

16

污泥混合器

5

 

17

电动蝶阀

3

SBR池进气

18

电动蝶阀

3

SBR池进水

 

六、自动控制仪表

    本工程主要自动控制仪表见表3

3 主要自动控制仪表

序号

名称

单位

数量

备注

1

COD在线测控仪

1

 

2

MLSS在线测控仪

3

 

3

PH在线测控仪

2

 

4

液位在线测控仪

4

 

5

DO在线测控仪

4

 

     该厂二期工程目前正在进行施工图的设计,处理水量仍为6000m3/d,其处理工艺流程与一期完全相同,在污泥的浓缩和脱水方面将进一步予以完善。

处理效果
本工程于20001月开始设计,20003月破土修建,20009月竣工并开始调试

试运行,200011月经环保局监测后达标验收。总投资额约2600万元。
通过3个多月的运行和监测,处理效果显著,运转稳定。
 

在混合沉淀工艺中

在水解酸化工艺中

CODcr 去除率为40%50%

BOD 去除率为30%35%

SS   去除率为60%70%

 

CODcr 去除率为25%35%

BOD 去除率为20%25%

 

应用推广
   
通过本案例的工程调试和实践表明,中高浓度制药废水采用物化+好氧工艺是合理可行的。本处理工艺原理简单,操作、管理方便,自动化程度较高,具有很高的市场应用推广价值。同时,在本处理工艺的市场应用推广中,要注意的事项有:
    1
、由于SBR工艺在进水期池内水位和处于曝气阶段的SBR池水位有一定高度差,若采用非限制性曝气和共用供气管网,将产生气体跑偏问题。在此种情况下,建议采用限期性曝气,或单机对单池进行供气。
    2
、有时原水含有较多表面活性剂,产生大量泡沫,若采用SBR工艺,应注意滗水器的选型问题。
    3
、由于排出的化学污泥含水率高达99%左右,给污泥脱水带来一定的影响。因此,该部分污泥应进行浓缩处理。

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